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理文化工建设“美丽工厂” 聚合车间阶段总结报告

2017-10-26

协会成员动态:理文化工有限公司
建设“美丽工厂”行动计划—聚合车间阶段总结报告 

  “青山绿水就是金山银山”、“绿色发展”是十八届五中全会中央结合节约资源和保护环境,实现经济发展和生态环境保护协同共进,为人民群众创造良好生活环境提出的中国特色的发展国策。我们化工生产企业被误认为是环境污染的重灾区,那么做好环境保护工作,消除“污染”就是由于化工的影响义不容辞。为此公司决定把建设“绿色化工,美丽工厂”作为长期管制公司的措施,打造“智能化工厂”为企业长期发展立足之本,树立“依法治厂、依规管厂”为企业管理的基石,落实把工厂建设成“同行业典范”、建设成一个整洁、规范、优美、和谐的现代企业作为最终目标。公司在3月开始进行“美丽工厂”建设行动,采取“先试点、竖典型、再总结、后推广”的方式,并以聚合车间作为试点车间。经过半年推进和实施,公司变化巨大,从基层员工认识抓起,让员工认识到环境保护的重要性,共同参与到环境治理工作中去。 
  聚合车间按照“美丽工厂试点实施方案”时间进度节点朝前推进,前期宣传、收集材料、方案制定、动员大会、方案宣传培训等都在4月初完成。 
  结合“美丽工厂”行动计划聚合车间子方案,具体完成进度如下: 
  一、车间管理改善措施: 
  1、四月底完成制定“聚合生产标准操作手册”。 
  2、五月底完成车间全员纳入考核方案,并进行试运行,6月正式考核。 
  3、现场操作规范化,持续改善中。规范了周期性检修计划,明确检查落实责任人。做到责任明确,工作内容明确,操作细节明确。 
  4、完善巡回检查制度,完善非常规作业管理程序。对员工素质教育加强培训。(于8月底完成) 
  5、三月底完成按照6S标准,对车间现场、二级库、产品管理库房、中间过程包装区进行规范,车间外部缴库过程和区域进行规范。已于3月底完成改善,目前在持续完善中。 
  6、于4月底完成落实“甲级”防爆区移动通信设备管理。制定规范制度和手机统一存放收纳盒。 
  7、落实设备管理,明确动设备、压力容器设备操作和日常管理责任人。 
  二、工艺改进措施完成情况: 
  1、聚合废水回收至循环水问题,目前悬浮废水已全部回收至循环水,每天回收约220T水(悬浮满负荷生产情况)。 
  分散废水回收还在试验处理,因为悬浮物较小,处理困难较大,后期将作为环保技改重点攻关项目。 
  2、分散助剂全氟辛酸回收工作进度:6月初开始进行设备安装,7月底开始调试试运行。生产运行中问题不断改进。经过试验结果,可以肯定此方案完全可行,一些细节还需要继续完善。 
  3、分散烘箱风机改造工作于6月底完成改造。目前车间内部环境已得到改善,空调滤芯更换频次也得到降低。 
  4、对影响树脂质量因素之一,高纯水问题进行处理解决。增加水质TOC监测,查找影响水质原因。(目前还在持续改善中),通过公用工程车间和本车间做的多重工作,已有效杜绝水质问题。 
  5、已于5月底完成排水管系统道整改工作,结合废水回收处理方案,将管道接至污水罐,通过和悬浮废水处理回收至循环水。 
  6、聚合装置内落水管、地漏、屋面排水槽等破损,雨天漫水情况进行改善,于5月初完成改善。 
  7、对产品能耗、物耗进行降低,减少破乳问题,目前持续改善中。破乳量有了明显减少。2017年悬浮树脂平均单耗低于2017年计划单耗的0.67%;分散树脂平均单耗低于2017年计划单耗的0.83%;其他各项能耗、物耗均有很大程度的降低,已达到国内先进水平。 
  8、对分散包装、生产中产生废料进行回收再利用,于9月中旬完成实验并实际回收。并持续改善并加大回收效果。 
  9、分散树脂不断创新,稳定分散LM-PDR214牌号树脂生产,并得到客户认可。增加新树脂品种创新,生产出分散改性高压缩比树脂LM-PDR201,于7月中旬实验生产, 8月投放市场并得到客户使用认可。并计划12月中旬实验生产另一种高压缩比改性树脂。 
  10、废水内石蜡回收问题,于8月中旬完成回收实验,解决污水管道经常堵塞、机泵堵塞、废水处理难问题问题。目前回收后石蜡在联系回购厂家。 
  11、其他措施: 
  ①9月底技术部、车间共同进行分散剂代品实验,目前生产环节基本稳定正常,后续跟踪使用情况,如无却别,则考虑实际投入生产使用。 
  ②分散烘盘自动清洗: 
  增加烘盘自动清洗机,减轻劳动强度,解决烘盘洁净问题,避免残留树脂造成混料和多次烘干后对树脂加工性能影响问题,以提高树脂性能的稳定性。 
  ③分散机器人捞料: 
  目前分散凝聚后上烘盘采取人工捞料作业,劳动强度大,耗时长;此作业基本为纯体力劳动,根据调研和实际勘察,此作业完全可实现由机器来取代人员完成。目前已采购一台试用,如果实践中可行,其他设备也将采取机器捞料替代,以最大化解决劳动强度,起到减员增效的效果。 
  三、智能化工厂建设进度: 
  1、悬浮自动化包装生产问题,经过多家方案商讨,对于人员减少不能完全实现,包装厂家对于产品包装不对树脂挤压问题不能得到有效保证,后期维护成本较大等问题,经过公司各部门开会讨论后暂时未实施。 
  2、悬浮后处理自动化改造问题,于5月底开始实施改造,目前已完成部分自动化控制,后续将单个自动化步骤进行整合后,最终实现完全“一键化控制”。因为此项时在生产中改造,因为未停车原因,部分设备、仪表未及时安装到位,预计年底可初步实现悬浮后处理自动化。 
  3、树脂成品信息化(二维码)建立大数据库已完成(主要由资讯部、技术部负责完成,车间协助)。目前树脂已实现二维码查询相关信息功能,方便对树脂质量、生产环节、产量、物料等信息时刻查询。 
  四、目前存在问题: 
  1、悬浮树脂质量不稳定,有反复质量波动问题存在,对于质量问题车间将作为重点主抓项目,不断完善对质量影响因素的分析,解决质量反复问题。 
  2、对安全管理工作落实还是不够细致,操作细节管理还是不到位,标准化操作还要持续完善。 
  3、分散废水问题还是未得到解决,车间排放至污水处理单元的废水量还是较大(超每吨树脂废水量6T,但低于环保排放标准)。根据公司要求努力达到“零排放”标准,将废水处理后再完全利用。 
  4、继续对聚四氟乙烯树脂进行生产、应用等方面的创新工作。努力打造“理文”牌树脂的知名度和行业影响力。 
  后期聚合车间将继续严格实施方案中各项任务,并按时间节点完成各项任务,严格控制安全、环保各项指标在规定范围内。在公司领导的大力支持和精心组织下,以及各相关部门和车间员工的共同努力配合下,有信心做好“美丽工厂”建设样板车间的典型。 

    (摘自理文化工有限公司)